【產(chǎn)改進(jìn)行時(shí)】化工熱電公司聚焦乏汽技術(shù)改造 深化降本增效實(shí)踐
為進(jìn)一步提高能源使用效率,增強生產(chǎn)系統的安全運行能力,減少蒸汽輸送過(guò)程中的壓力損失,并有效控制污染物排放,從而達到降本增效目的,近期,石化集團化工熱電公司工會(huì )全力推進(jìn)高壓與低壓除氧器的乏汽回收利用改造項目。
該改造項目主要通過(guò)采用鍋爐補水(除鹽水)作為冷卻介質(zhì),選用符合工藝標準的噴射混合式乏汽回收裝置,利用水流通過(guò)裝置噴嘴高速射流,在射流區形成負壓環(huán)境,產(chǎn)生強大的抽吸作用力,將除氧器排出的乏汽順利吸入回收裝置內部核心換熱區,來(lái)實(shí)現公司現有兩臺同等壓力除氧器產(chǎn)生乏汽余熱的統一處理和回收利用。
為確保本次技改實(shí)施質(zhì)量與進(jìn)度,化工熱電公司技術(shù)團隊采用 “圖紙比對 + 現場(chǎng)復核” 雙軌制,每日開(kāi)展三次技術(shù)交底,在焊接、吊裝等關(guān)鍵環(huán)節設置質(zhì)量監控點(diǎn)。項目組構建起網(wǎng)格化防護體系,合理調整施工時(shí)段,24小時(shí)不間斷供應冰鎮水、含鹽飲品及藿香正氣水等防暑物資,每日定時(shí)開(kāi)展體溫監測與設備巡檢,確保作業(yè)環(huán)境安全可控。截至目前,已基本完成設備、管件吊裝及100余道焊口焊接工作,高壓除氧器乏汽回收系統已完成蒸汽回收管道的安裝工作,預計投運之后每年可固定回收蒸汽3255524萬(wàn)千焦,折合標煤近1200余噸,節約支出約70萬(wàn)元/年。
近年來(lái),化工熱電公司工會(huì )精心布局,全力推進(jìn)綠色技改工作,完成了汽輪機軸封漏汽至除氧器、鍋爐連續排污回收利用、水平煙道加裝壓縮空氣吹灰系統等11項技術(shù)改造,已縱向節約成本660余萬(wàn)元。